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写一篇工艺调整后总结,500T套筒窑煅烧30-40mm石灰石,内容要完整,结论是不能长期持续运行,建议400吨产能一下生产。问题,透气性不足,出灰温度高,废气量大,废气风机和后续设备负荷大,能源成本超出,根据如下数据分析。 30-40mm原料工艺 评价 设定产量,t 420 说明 热值,kcal/Nm3 1250-1450 暂未调整 现阶段,使用天然气煅烧,一次能源采购费用居高不下,严重影响制造成本,低热值煅烧,有效降低天然气使用量。但长期运行对工装设备损害较大,影响深远。 循环气体,℃ 740±5 "5.30 10:00 温度730℃ 5.31 17:00 温度750℃ 6.2 10:00 温度760℃" 循环气体的下降,一方面反映出燃室温度不足,因一方面反映出窑内整体温度下降,现阶段生石灰综合透烧率标准由年初90%调整为88%,循环气体对应温度相应下降,但产能达500T及以上,由于窑内温度较低,易受内、外部影响,造成灰温、灰质的剧烈波动。 上燃室煤气量,Nm3 3200 "5..30 0.30小料入窑 5.30 10:00 煤气量3000Nm3 5.31 17:00 煤气量3400Nm3 6.2 10:00 灰质82% " "有效利用上部煅烧带,降低灰温、提高灰质,但在低热值煅烧的背景下,提高温度 增加了窑内整体风量,增大了废气、除尘风机负荷;同时减少预热带煤气量,预热带预热作用不足,影响煅烧效果。" 上燃室风量,Nm3 2000-2300-2600 "5.30 10:00 风量2000Nm3 5.31 17:00 风量2300Nm3 6.2 10:00 风量2600Nm3 " 上燃室温度,℃ 1000-1050-1080-1120 "5..30 0.30小料入窑 5.30 10:00 上燃室1000℃,燃室见小料 5.31 17:00 上燃室1080℃ 大料未完全出尽 6.2 10:00 上燃室1080℃ 灰质82% " 下燃室煤气量,Nm3 6500-7100 "5..30 0.30小料入窑 5.30 10:00 煤气量6600Nm3 5.31 17:00 煤气量7200Nm3 6.2 暂未调整 " 满足综合透烧率88% 下燃室风量,Nm3 1700 "5.30 风量1700Nm3 暂未调整" 下燃室温度,℃ 1000-1050-1100 "5..30 0.30小料入窑 5.30 10:00 下燃室1000℃,煤气量6600Nm3,燃室见小料 5.31 17:00 上燃室1100℃ 煤气量7200C,大料未完全出尽 6.2 暂未调整 " 驱动风压,kpa 32 "5.30 压力32Kpa 暂未调整" 满足综合透烧率88% 单室负压设定,kpa -0.21 "5.30 10:00 转速1020rpm 5.31 17:00 转速1220rpm 6.2 10:00 转速1240rpm " "高产长时段高负荷运行, 绕组温度较高,存在跳机风险。" 自吸风,Nm3 6500-6700-6900 "5.30 10:00 风量7100Nm3 5.31 17:00 风量6500Nm3 6.2 10:00 风量6000Nm3 " "高产时,无法完全满足冷却石灰要求, 出灰温度居高不下"

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2个月前
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工艺调整后总结报告

项目背景

本报告旨在总结500T套筒窑在煅烧30-40mm石灰石过程中的工艺调整情况,并分析其对生产效率、设备负荷、能源成本等方面的影响。

工艺参数调整情况

设定产量

  • 调整前:420吨
  • 说明:在当前的工艺条件下,产量的设定对能源成本和设备负荷有显著影响。

热值

  • 调整范围:1250-1450 kcal/Nm3
  • 说明:低热值煅烧有助于降低天然气使用量,但长期运行可能对设备造成损害。

循环气体温度

  • 调整记录:5月30日至6月2日,温度从730℃逐步调整至760℃。
  • 说明:循环气体温度的下降反映了燃室温度不足和窑内整体温度下降,影响了生石灰的透烧率。

上燃室煤气量

  • 调整记录:从3000Nm3逐步增加至3400Nm3。
  • 说明:增加煤气量以提高温度,但同时增加了废气和除尘风机的负荷。

上燃室风量

  • 调整范围:2000-2300-2600 Nm3
  • 说明:风量的增加有助于提高灰质,但对预热带的预热作用不足,影响煅烧效果。

上燃室温度

  • 调整记录:从1000℃逐步调整至1120℃。
  • 说明:温度的提高有助于提高灰质,但同时也增加了窑内风量和设备负荷。

下燃室煤气量

  • 调整范围:6500-7100 Nm3
  • 说明:煤气量的调整是为了满足综合透烧率88%的要求。

下燃室风量

  • 调整记录:1700 Nm3,暂未调整。
  • 说明:风量的稳定有助于维持煅烧过程的稳定性。

下燃室温度

  • 调整记录:从1000℃逐步调整至1100℃。
  • 说明:温度的调整是为了满足煅烧要求,但可能影响大料的完全出尽。

驱动风压

  • 调整记录:32 kpa,暂未调整。
  • 说明:风压的稳定有助于维持煅烧过程的稳定性。

单室负压设定

  • 调整记录:转速从1020rpm逐步增加至1240rpm。
  • 说明:高产长时段高负荷运行可能导致绕组温度较高,存在跳机风险。

自吸风

  • 调整范围:6500-6700-6900 Nm3
  • 说明:高产时,自吸风量无法完全满足冷却石灰的要求,导致出灰温度居高不下。

结论与建议

根据上述数据分析,500T套筒窑在煅烧30-40mm石灰石时,存在以下问题:

  1. 透气性不足,影响煅烧效果。
  2. 出灰温度高,影响石灰石的质量和产量。
  3. 废气量大,导致废气风机和后续设备负荷大。
  4. 能源成本超出预算,影响生产经济性。

鉴于以上问题,我们建议:

  • 不能长期持续运行500T套筒窑在当前工艺条件下。
  • 考虑将产能调整至400吨以下,以降低设备负荷和能源成本。
  • 对工艺参数进行进一步优化,以提高透气性和煅烧效率。
  • 考虑采用更高效的煅烧技术和设备,以提高生产效率和降低成本。

结语

通过对500T套筒窑煅烧30-40mm石灰石的工艺调整和数据分析,我们得出了不能长期持续运行的结论,并提出了相应的建议。希望这些建议能为未来的生产提供指导,以实现更高效、更经济的生产过程。

你觉得结果怎么样?
500T套筒窑煅烧石灰石的工艺调整建议
30-40mm石灰石煅烧的能源成本分析
套筒窑煅烧过程中的透气性问题解决方案
如何降低套筒窑煅烧的废气量
套筒窑煅烧过程中的出灰温度控制
套筒窑煅烧对设备负荷的影响分析

以上内容由AI搜集生成,仅供参考

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